2017-09-05发布者:科润工业
1.挑战
一直以来,涂装前处理磷化工艺被广泛采用、已有百年历史,但是磷化处理因为含有锌、镍、锰等有害重金属以及磷、氮、亚硝酸盐等限制排放的物质,处理温度较高,废水、废渣处理复杂而面临日益严重的环保形势。重卡车架涂装线自运行起,采用的是传统的磷化工艺,其工艺流程为典型的磷化工艺,后续采用的是阴极电泳涂装工艺。对比硅烷产品和传统的磷化产品,两者的差异主要体现在耐蚀性上,基于此,项目启动前,分别就硅烷产品涂装后的耐蚀性和附着力进行了多次验证和考察,包括冷轧板和热轧板的电泳涂装耐蚀性,硅烷产品涂装后耐蚀性,结果表明,硅烷前处理涂装后的耐蚀性可以达到车架生产线的质量要求。
通过前期的反复论证和试验,确定了硅烷产品在车架电泳涂装线上应用的可靠性,重卡车架涂装线前处理工艺切换项目于2012年5月正式启动,经历过设备改造、设备清洗、投槽试产和批量生产及性能验收等阶段,于2012年10月完成项目的应用工作,并对成本进行了核算。
设备改造和清洗项目
硅烷工艺可以对磷化工艺实现无缝切换,设备改造项目并不多,仅对现场一些设备进行优化即可,车架电泳线前处理部分的设备改动项目如下:
预脱脂槽浸渍无喷淋,脱脂槽浸渍配有出槽喷淋,设备没有进行改造
纯水洗I由原表调槽改造而成,安装纯水管路及出槽喷淋管路
前处理切换为硅烷处理,磷化槽改为硅烷槽
硅烷配槽前要确保槽内清洁、无磷化渣残留、无污物或其它化学品残留
清洗槽体、管路、换热器、泵等整个设备系统
投槽试产
在试产过程中,对原有的工艺参数进行了优化,包括脱脂到硅烷间的水洗时间缩短,电泳漆的电泳电压也适当降低等,以降低工序间反锈的风险和控制生产制造成本。